山東能源集團鮑店煤礦生產服務中心鉚焊車間里,中共黨員王燕盯著那臺銀灰色的多功能型材自動切割裝置,語氣里帶著一股不服輸的勁兒。裝置正“嗡嗡”作業,切割頭沿著導軌精準游走,火花飛濺中,28秒就把一塊不規則型材切得光滑平整。看著這臺自己帶領黨員創新隊啃出來的“硬骨頭”,她眼里的欣慰藏都藏不住。

“手工切割一件工件,光劃線就得好幾分鐘,稍不注意就歪了,大型數控機又笨又重,數米長的型材搬不動,切弧線時焊瘤子能堆出半指高……”提起過去的切割活兒,老工人李師傅直搖頭。礦上鉚焊件型號多達500余種,小到幾十厘米的配件,大到數米長的型材,切割效率低、精度差,成了卡脖子的生產瓶頸。
這瓶頸,生產服務中心黨員創新隊看在眼里、急在心里。全國煤炭工業勞動模范王燕牽頭,兗礦技能大師劉清林等骨干應聲加入,一合計就定下目標:“搞一臺能移動、夠靈活、效率高的新裝置,讓工友們少遭罪。”
消息傳開,質疑聲也來了,“幾十元的小電機能帶動切割頭?”“買現成設備雖貴但穩妥,何必自討苦吃?”面對嘀咕,王燕在隊會上拍了板,“算小賬不如算大賬——效率上不去,才是真虧本!咱黨員創新隊,就得啃硬骨頭!”
說干就干。兩個整天加一夜,創新隊泡在車間畫圖紙、搭框架,圖紙改了又改,框架搭了又拆,總算敲定“控制系統+動力系統+行走系統”的基本結構。可真動手時,難題像串珠子似的冒出來,縱向和橫向導軌的精度怎么保證?切割角度的斜度如何固定?電機轉速快了會抖,慢了又影響效率……

“最頭疼的是線拖拽問題,剛開始切割總跑偏。”那三天,創新隊隊員們連軸轉,隊員閆振華把電機線圈繞了一圈又一圈,張德河用車床測配件不斷調整角度,劉清林嘗試加固框架、增加配重,最后在導軌連接處加了個轉向輪,又裝了掛線延長桿,才算徹底搞定。
“省一分是一分,攻堅就得真下功夫,下真功夫,撲下身子,真抓實干!”這是生產服務中心黨員創新隊的“信條”,在車間里傳成了佳話。
研發時,他們始終攥著個理,花小錢辦大事,才是真本事。選電機時,有人說“買貴的穩妥”,王燕卻領著隊員們反復試,“咱試試小功率的!”幾十元的小電機,輕便得能用一根手指勾起,試了十幾次,動力剛好夠用,硬是把這塊“成本骨頭”啃了下來。
電機轉速如何確定?有人覺得“越快效率越高”,有人擔心“快了會抖影響精度”。“吵不如試!”創新隊搞起“實戰測試”,連續兩天換了十幾種轉速,記了滿滿三大頁數據,終于找到最佳值。“現在加個變頻器,不同尺寸都能適配。”王燕指著裝置上的接口,眼里亮閃閃的——這是隊員們熬夜改了五版設計圖才留出的升級空間。
為了讓導軌精度達標,隊員們拿著水平儀趴在地上調了又調,為了固定切割角度,用廢鋼板敲敲打打做了二十多個試塊。線拖拽問題解決那天,劉清林的手掌磨出了水泡,卻笑著說:“我們黨員創新隊,有自己的信條,我們就得這么實干!”

“過去一天切30個相貫線工件,現在能做200多個,人工省了一大半!”看著報表上的數字,李師傅笑得合不攏嘴“這臺‘小個子’裝置,接220伏電就能啟動,14瓦的功率比臺燈還省,往哪兒一放都穩當,換個模具,圓形、異形、50到500毫米的工件全拿下。”
更讓工友們舒心的是,不用搬材料、不用提前劃線,按下遙控器,切割頭就乖乖“聽話”。“以前彎腰劃線,一天下來腰像斷了似的,現在站著操作,安全又輕松。”老焊工田棟師傅說,切割精度高了,后續焊接返工率為零,車間里的“焊瘤子”少了,笑聲多了。
如今,這臺裝置成了車間的“香餑餑”,黨員創新隊又忙著規劃量產,“再做兩臺,一臺放機修廠,一臺放更新廠!”他們還琢磨著加個強力磁鐵,讓換模具更方便——就像王燕說的“黨員創新隊的活兒,永遠有下一站。”

據統計,裝置投用一個月以來,已完成1200余件切割任務,涉及30多種非標件,每年能省12萬元材料費和人工費。“效率提上去,職工能少受累,這就是咱黨員創新隊的價值。”王燕望著忙碌的車間,語氣篤定。陽光下,她工裝上的黨員徽章格外耀眼。
作者:山東能源集團鮑店煤礦 張繼
圖片:山東能源集團鮑店煤礦 焦超
責任編輯: 江曉蓓